節(jié)能增效永遠(yuǎn)在路上
2019 年上半年,PM10 積極開展節(jié)能增效工作,通過一系列小改小革,以最少的消耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益,取得階段性成果。
多點(diǎn)小改降能耗。車間管理人員通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分析后,開展如高濃篩轉(zhuǎn)子改節(jié)能型轉(zhuǎn)子,既降低能耗又保證良漿質(zhì)量,經(jīng)過1~6 月份的跟蹤,電量已穩(wěn)定在130kW左右,每小時(shí)節(jié)電約60 度;PM10 制漿1315、1236 泵及電機(jī)優(yōu)化,將其改成節(jié)能泵,即110kW 改到55kW和75kW 改到55kW,每天節(jié)電約170 度;PM10 的200T 漿線中央空調(diào)更換節(jié)能型空調(diào)機(jī)組,一改原先空調(diào)制冷效果差、效率低、維修成本高的局面,在確保制冷效果好的同時(shí),每小時(shí)可節(jié)約20 度電……
多處優(yōu)化增產(chǎn)能。1)車間內(nèi)部通過漿線二段粗篩、復(fù)式篩的壓力提升以及成型網(wǎng)優(yōu)化等舉措,進(jìn)一步提高漿線產(chǎn)量、提高保留和脫水效果,如二段粗篩壓力已提升,復(fù)式篩壓力提升正在實(shí)施中;芯網(wǎng)高真空已經(jīng)使用,成型網(wǎng)試用三層網(wǎng)(襯網(wǎng)、芯網(wǎng)、底網(wǎng)已經(jīng)上機(jī)),網(wǎng)部脫水和保留明顯改善,綜合評(píng)估紙機(jī)提升產(chǎn)量約3%。后續(xù)車間對(duì)280g 以上產(chǎn)品蒸汽用量和干部通風(fēng)系統(tǒng)漏點(diǎn)等重點(diǎn)攻關(guān)。2)為了防止制漿精篩堵塞,對(duì)200 噸漿線的三段、四段低濃除砂器排放口制作沉沙池便于撈砂,而漿料則返回到OCC碎漿機(jī);制漿四段低濃做節(jié)漿器,使得濃度降低后排污水不回收。經(jīng)過改善目前精篩堵塞情況明顯好轉(zhuǎn),每天可增產(chǎn)約14 噸。3)通過對(duì)PM10 制漿降低尾渣濃度,減少尾渣含纖量,如將三段精篩尾渣接到過渡池,提高進(jìn)雙效分離機(jī)壓力至2kg ,增加OCC 排渣灰份;而ALPHA 排渣含纖維明顯由35% 下降到20% ,灰份由25% 提升到40% ,每天減少排放約0.5T ,有效促進(jìn)產(chǎn)量增加。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。上半年雖然已經(jīng)過去,且取得不錯(cuò)的成效,但是下半年我們?nèi)孕枥^續(xù)努力,把節(jié)能增效當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。因?yàn)橹挥胁粩嗟貙W(xué)習(xí)、借鑒,才能更好做好節(jié)能降耗工作。