漂白處理劑在脫墨漿系統(tǒng)中的應用
PM15 生產(chǎn)白面??ǖ拿撃珴{原先一直是采用H2O2+FAS 兩段漂白工藝,但是由于FAS 價格持續(xù)上漲,不斷增加生產(chǎn)成本的支出。工業(yè)用紙技術研發(fā)部一直在積極尋找能夠代替或者減少FAS 添加的工藝或化學品。
去年1 月份PM15 開始試用某公司的漂白處理劑,其具有穩(wěn)定過氧氫根離子、抑制過氧氫自由基的形成、屏蔽水中的金屬離子、耐強堿的特性,可以代替硅酸鈉和螯合劑,是一種耐高溫、耐強堿、對環(huán)境友好的新型氧漂增效穩(wěn)定劑。
通過調整廢紙脫墨生產(chǎn)線漂白處理劑和FAS 的添加量,并對一段漂白漿及成漿進行抄片跟蹤和白度檢測,觀察漂白處理劑處理效果,如1)H2O2+漂白助劑;2)H2O2+漂白助劑+FAS。經(jīng)過不斷工藝優(yōu)化后,與H2O2+FAS 兩段漂白工藝相比噸紙成本有所降低。但是隨著漂白處理劑使用時間的延長,一系列新的問題也隨之出現(xiàn),如在添加漂白處理劑的添加點——高濃漂白塔中需要加入一定量的堿液來保證系統(tǒng)pH,從而導致系統(tǒng)pH 升高后,3#中濃立管結垢嚴重,影響生產(chǎn)有效運行,故工藝優(yōu)化過程還需繼續(xù)摸索……
按照實際生產(chǎn)情況和成漿白度的跟蹤,H2O2+漂白處理劑一段漂白暫時還不能完全代替兩段漂白工藝,但是能大幅度減少生產(chǎn)成本。結合近一年來對漂白處理劑的使用情況總結如下:
1)脫墨漿經(jīng)過漂白處理劑處理后,白度提高4~6 個白度值左右,與其兩段漂白工藝相比漂白結果相差不大,但是能夠較大幅度減少雙氧水的用量。
2)通過調整漂白線的化學品用量,并對一段漂白漿進行抄片跟蹤檢測,漂白助劑最適合加入量為3~6Kg/t 漿;在高濃漂白塔中加入漂白處理劑后,與原二段漂白工藝相比,噸漿成本下降4.67 元。
3)高濃漂白塔中液堿加入量為0.5~1L/min(氫氧化鈉濃度30%)為最適合;系統(tǒng)pH 過高時,3#中濃立管會出現(xiàn)較嚴重的結垢現(xiàn)象,所以對系統(tǒng)pH 的監(jiān)控是漂白線正常運行的關鍵。